杰魯特攻堅安徽銅陵銅礦選礦廠:破解高濁度含銅廢水回用難題

時間:2025-8-18閱讀:317
6 月下旬,杰魯特經(jīng)行業(yè)平臺推薦,聯(lián)系到安徽銅陵一家銅礦選礦廠。該廠主營銅礦石浮選與精礦加工,為實現(xiàn)水資源循環(huán)利用,廠區(qū)設(shè)有一座廢水回用站,負責(zé)收集浮選廢水、精礦清洗廢水,處理后回用于選礦工序。但該回用站已投運 7 年,目前存在池體污泥淤積、過濾系統(tǒng)堵塞、加藥裝置失效等問題,處理后廢水含銅量超 15mg/L、懸浮物(SS)超 200mg/L,直接回用導(dǎo)致浮選藥劑消耗增加,精礦品位下降,且外排時銅離子超標,被環(huán)保部門要求限期整改。廠方核心訴求:修復(fù)并升級處理系統(tǒng),確保出水銅離子≤0.5mg/L、SS≤30mg/L,滿足回用與《銅、鎳、鈷工業(yè)污染物排放標準》(GB25467-2010)要求。


6月 25 日,杰魯特工程師團隊赴廠勘察?,F(xiàn)場核實:廢水回用站主要問題集中在三點 —— 一是調(diào)節(jié)池未設(shè)攪拌裝置,礦石細泥沉積厚度超 1.2 米,導(dǎo)致水質(zhì)不均;二是原有過濾設(shè)備為普通砂濾罐,無法截留膠體態(tài)銅離子與細小礦泥;三是加藥系統(tǒng)僅投加石灰,對絡(luò)合態(tài)銅去除效果差。取樣檢測顯示:進水 COD≤300mg/L、銅離子≤50mg/L、SS≤800mg/L、pH=6-7,需通過工藝升級實現(xiàn)深度凈化。


7 月 26 日,技術(shù)部結(jié)合廢水特性,提出三種備選工藝:硫化鈉沉淀工藝、螯合樹脂吸附工藝、混凝 - 超濾組合工藝。當日下午,廠方負責(zé)人帶隊到杰魯特廠區(qū)考察,技術(shù)團隊通過小試對比三種工藝效果:硫化鈉工藝易導(dǎo)致硫離子殘留,影響后續(xù)浮選;螯合樹脂工藝運行成本高(約 8 元 / 噸水);而混凝 - 超濾組合工藝通過投加專用銅捕捉劑 + 聚合氯化鋁(PAC),可將銅離子去除率提升至 99%,配合超濾膜截留懸浮物,出水指標更穩(wěn)定,運行成本僅 3.5 元 / 噸水。


最終確定采用 “調(diào)節(jié)池改造 + 混凝沉淀 + 超濾膜 + 回用系統(tǒng)" 升級方案:先對調(diào)節(jié)池增設(shè)潛水攪拌器,解決污泥淤積問題;廢水經(jīng)提升泵進入混凝池,投加銅捕捉劑與 PAC,形成銅螯合沉淀;再進入斜管沉淀池初步泥水分離,上清液進入超濾系統(tǒng),深度截留殘留膠體與銅離子;處理后水儲存于清水池,通過變頻泵回用至選礦車間。小試數(shù)據(jù)驗證:出水銅離子≤0.3mg/L、SS≤25mg/L,wan全達標。


8 月 10 日,雙方確立合作細節(jié)并簽訂合同,目前已完成調(diào)節(jié)池攪拌器安裝,超濾設(shè)備正加急生產(chǎn),預(yù)計 9 月初可完成全系統(tǒng)升級。

杰魯特攻堅安徽銅陵銅礦選礦廠:破解高濁度含銅廢水回用難題

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