礦用支護型鋼彎曲性能不合格的原因分析
李智博
(首鋼京唐鋼鐵聯(lián)合有限責任公司制造部,唐山063200)
摘要:通過宏觀檢驗、化學成分分析、力學性能測試、金相檢驗和硬度測試對礦山巷道支護用36U型鋼彎曲性能不合格的原因進行了分析。結果顯示:碳和硅含量超標,錳含量嚴重超標,使組織中出現(xiàn)較多貝氏體,且鐵素體含量降低,同時其硬度比正常型鋼的硬度高近1倍,zui終導致其性能異常,發(fā)生彎曲脆性斷裂。
關鍵詞:36U型鋼;性能異常;彎曲;脆性斷裂
36U型鋼為礦用支護用鋼,主要用于礦山巷道的支護等,對其規(guī)定的檢驗項目有拉力和彎曲試驗。某廠生產(chǎn)的36U型鋼在彎曲試驗過程中發(fā)生斷裂,導致彎曲性能不合格,為找到斷裂的原因,對該斷裂型鋼進行了理化檢驗和分析。
1          理化檢驗
1.1 宏觀檢驗
圖1中左面為彎曲斷裂型鋼試樣的斷裂面形貌,右面為進行拉力試驗的拉力試樣被拉斷后斷裂面的形貌??梢妰烧呔緵]有塑性變形,屬脆性斷裂。
1.2 力學性能測試
從拉力試樣上取樣進行力學性能測試,結果見表1.可見屈服點不明顯,抗拉強度嚴重超標,伸長率為0。
1.3 化學成分分析
在彎曲斷裂型鋼試樣上取樣分析化學成分,結果見表2,可見磷和硅含量超出企業(yè)標準上限,錳含量嚴重超標。
1.4 金相檢驗
為找出斷裂原因,取在彎曲試驗中未發(fā)生斷裂的正常36U型鋼試樣與彎曲斷裂試樣進行顯微組織對比分析。兩個試樣的顯微組織見圖2和圖3,可見彎曲斷裂試樣的顯微組織為貝氏體+鐵素體+珠光體,貝氏體含量約占2/3以上,其余為鐵素體+珠光體;正常試樣的顯微組織為鐵素體+珠光體,鐵素體含量約占2/3。
1.4硬度測試
取彎曲斷裂試樣與正常試樣進行硬度測試,彎曲斷裂試樣的布氏硬度為312,285,321,280,302和332HB,平均值為305HB;正常試樣(拉力棒和彎曲合格試樣)的布氏硬度為155,164,166,170,171和165HB,平均值為165HB。
1.5 斷裂面宏觀形貌分析
圖1中彎曲斷裂試樣的斷裂面凹下部分(左邊長方形及下部半圓形部分)為裂紋源;裂紋源右上方凸起部分(即“米”字形部分左部和下部與左邊長方形之間部分)為擴展區(qū);斷裂面右上角如“米”字形部分為裂紋瞬斷區(qū)。彎曲斷裂試樣斷裂面在斷裂前基本沒有塑性變形,灰亮色的脆性斷口從裂紋源擴展形成放射狀線條,部分斷口比較平齊,端面很粗糙,斷口與zui大正應力交角近90°。裂紋源處受壓應力,瞬斷區(qū)受拉應力。
圖1中拉力試樣的斷裂面附近在斷裂前基本沒有塑性變形,斷口邊緣沒有剪切唇,斷口略有突起,整個斷面呈現(xiàn)閃光的金屬晶粒,色澤為灰亮色,斷面較粗糙,斷口與zui大正應力交角近90°。
2       分析與討論
2.1 化學成分對力學性能的影響
合金元素的加入對鋼有固溶強化作用,錳、硅和碳對鋼的強化作用比較大。在相同的含碳量下,增加碳化物的數(shù)量,可使強度提高。同時,由于錳和硅能提高過冷奧氏體穩(wěn)定性,使C曲線右移,在相同的冷卻條件下,獲得分散度更大的鐵素體和碳化物兩相混合物,也使強度提高。另外,錳和硅能細化晶粒,改善鋼的韌性。但含量超過一定量時,鋼的韌性反而下降。當錳的質量分數(shù)>1.8%時,鐵素體的韌性和塑性下降很大。該36U型鋼的碳、錳和硅同時超標,錳含量為2.32%,硅含量為0.76%,碳含量為0.29%,以致造成鐵素體韌性和塑性急劇下降,使屈服現(xiàn)象不明顯,強度很高,無伸長率,并發(fā)生冷彎脆斷。
2.2 化學成分對顯微組織的影響
從理論上講,硅和錳含量增加,發(fā)生奧氏體轉變時,鐵素體含量降低,珠光體含量上升;硅和錳含量超標,使奧氏體穩(wěn)定性提高,C曲線右移,推遲珠光體轉變,由于硅和錳能增大鋼的過冷能力,改變過冷奧氏體轉變動力曲線,空冷時發(fā)生貝氏體轉變,使鐵素體轉變動力曲線,空冷時發(fā)生貝氏體轉變,使鐵素體含量大大降低,貝氏體含量大大增加,從而使得該36U型鋼的韌性和塑性嚴重下降,強度提高,屈服不明顯,zui后導致脆斷。
2.3 化學成分對硬度的影響
由于該36U型鋼的錳、硅和碳含量都超標,致使性能異常,顯微組織中有較多的貝氏體及一定量的鐵素體和珠光體,對于單一組織,貝氏體(上貝氏體)硬度一般為400HB,鐵素體硬度一般為90~110HB,珠光體(片狀珠光體)硬度一般為200~280HB。通過圖像采集分析系統(tǒng)測量第二相面積計算彎曲斷裂試樣及正常試樣的硬度,彎曲斷裂試樣中的貝氏體約占整體含量的70%,故硬度約為70%×400=280HB;鐵素體約占整體含量的20%,硬度約為20%×100=20HB;珠光體約占整體含量的10%,硬度約為10%×240=24HB;貝氏體、鐵素體和珠光體的總體硬度約為280+20+24=324HB,所以彎曲斷裂試樣整體硬度約為324HB,與實測平均值305HB比較接近。
而正常試樣的化學成分符合標準要求,組織為鐵素體+珠光體,通過圖像采集分析系統(tǒng)測量第二相面積,鐵素體含量約占65%,珠光體約占35%,故正常試樣整體硬度約為65%×100+35%×240=149HB,與實測硬度平均值165HB比較接近,故彎曲斷裂試樣的布氏硬度比正常試樣要大很多。
3       結論
硅和碳含量超標,錳含量嚴重超標,使得36U型鋼中出現(xiàn)大量貝氏體組織,從而使組織中鐵素體大量減少,貝氏體增多,是塑形和韌性大大降低,強度大大提高,屈服點不明顯,沒有伸長率,導致型鋼脆斷。
改進措施有:①應加強管理,煉鋼過程中嚴格執(zhí)行操作規(guī)程,特別要嚴格控制錳,硅和碳的加入,嚴防超標,保證鋼的性能合格;②對脆斷試樣可采用退火工藝進行熱處理,可使鋼的組織和性能得到較大的改善。
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