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磁粉檢測過程中濃度下降有以下幾個常見原因:
Ⅰ、檢測過程中磁粉被帶出。除了在缺陷周圍排列的磁粉外,受零部件表面粗糙度和幾何形狀不同的影響,會有少部分磁粉附著在零部件表面,這種是最常見的情況。
Ⅱ、當(dāng)零部件的材料厚度或直徑不同時,過度磁化會導(dǎo)致過多磁粉附著在零部件上。
Ⅲ、磁粉“卡"在檢測設(shè)備的某些部位,如管道、過濾器、循環(huán)泵等。初次灌槽時,通常需要額外添加磁粉才能達(dá)到合適的沉降量。
Ⅳ、如果零部件表面有油污、油脂、污垢或水垢等污染物,從槽中取出零部件時,磁粉會附著在這些污染物上。
為解決客戶的問題,需要找出每個班次導(dǎo)致沉降量下降的原因,以最大限度地延長磁粉槽使用壽命,并幫助客戶了解何時需要補充14A磁粉。
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